柴油機氣門搖臂潤滑油道堵塞引發的故障
柴油機配氣機構技術狀況的好壞直接影響到其動力性能。按照技術要求加強對配氣機構的維護保養,發現問題及時解決,可以使柴油機發揮出最佳效能,減少或避免故障的發生。下面舉例進行分析說明。
1.故障現象
1臺XG951-II型裝載機作業時,其配裝的D9-220型柴油機發生明顯異響,且響聲凌亂,柴油機動力明顯下降,裝載機不能正常工作。加油時從排氣管冒出大量黑煙,在柴油機罩蓋上覆蓋了一層黑黑的煙塵。為此,決定對該柴油機進行拆檢。
該柴油機此前的狀況如下:在距此次拆檢3個月之前,柴油機出現異響,但排氣管排出的煙氣不大,并且動力沒有明顯下降。經過檢驗人員的檢查,沒有找到故障的原因,于是決定繼續使用該裝載機。
在距此次拆檢1個月之前,柴油機的異響變大,每當加大油門或急加油時就會少量冒黑煙,在負荷較大時會感到動力不足。因為又沒有找到故障所在,于是決定該裝載機繼續使用,直到此次拆檢之前。
2.故障檢查
根據排氣管大量冒黑煙這一典型的故障現象,開始懷疑是廢氣渦輪增壓器損壞。拆開后檢查,結果發現該廢氣渦輪增壓器技術狀況良好。于是決定拆檢配氣機構。
在拆檢的過程中,發現以下現象:Ⅲ缸排氣門搖臂滑動軸承磨損、脫落,搖臂滑動軸承座孔嚴重磨損,其最大孔徑已經達到26.5m m(軸承標準孔徑為22mm);搖臂軸嚴重磨損,最大磨損處直徑為21mm(標準直徑為22mm);氣門推桿上端球碗已被碰擊損壞。
同時發現Ⅲ缸進氣門搖臂滑動軸承內孔磨損嚴重,其最大孔徑為24mm(標準孔徑為22mm),搖臂軸最大磨損處直徑為21.6mm(標準直徑為22mm)。
進一步檢查發現,從氣缸蓋通過搖臂軸支座進入Ⅲ缸排氣門搖臂軸的潤滑油道完全堵塞,進入進氣門搖臂軸的油道也發生嚴重堵塞。
4.故障產生的原因
分析認為,這是一起明顯的維護保養失當引發的故障。該故障產生的原因有以下4點:
(1)作業場所粉塵污染嚴重
該機所在的煤場,煤粉污染十分嚴重,致使柴油機潤滑油中積存了大量煤灰粉塵。潤滑油中積存的煤灰粉塵進入潤滑油道后產生積存,進一步造成潤滑油道堵塞。
(2)機油更換不及時
按照該系列柴油機的維護要求,應每3個月或工作250h更換一次機油,同時更換機油濾清器。在粉塵污染嚴重環境下作業,須適當縮短換油周期。但是該單位每年只允許在冬季和夏季之前各更換一次機油。由于機油更換不及時,致使機油在嚴重環境污染條件下產生變質,機油中出現油泥狀物質。
(3)維護保養不到位
對該裝載機進行二級保養時,由于未按照技術要求對柴油機的各個潤滑部位進行檢查,導致柴油機配氣機構潤滑油道堵塞未被及時發現。
(4)沒有找準故障點
在柴油機出現故障的初期、中期階段,沒有找出故障部位,致使該柴油機氣門搖臂、搖臂軸等損壞,從而引起柴油機異響、冒黑煙、動力不足等故障。
將該柴油機配氣機構修復并更換新機油后試機,故障消失。
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